近期,炼铁厂紧扣“提质增效、升级转型、绿色智能”主题,干部职工牢固树立过“紧日子”思想,勠力同心,不断加快设备智能化、数字化升级改造,全力助推企业早日打赢“三大翻身仗”,驶入高质量发展快车道。
智能改造 消除隐患
该单位抓煤行车是炼铁喷煤工艺生产中重要的设备之一。以往喷煤抓煤行车为人工操作运行,此种操作不仅员工劳动强度大,工作效率低,且存在一定安全隐患。
为解决以上问题,设备专业技术人员经过讨论,决定由王军工作室牵头,实施行车无人智能化操作改造。通过无线通讯和无线测量、激光扫描、边缘计算先进技术,建立地面自动化工作站等措施,成功实现了行车智能化操作,消除了安全隐患,且随时可监控行车运行状况。目前,此喷煤抓煤行车智能化系统已推广至其余高炉行车。
集中控制 节支降耗
该单位原5#高炉喷煤系统2#皮带、5#皮带点式除尘启停由现场设备操作箱控制,但在实际生产中,因卸灰电机和除尘风机电机日运行时间约9小时,空载运行达15小时,造成大量能源浪费。
为此,该单位通过在PLC控制系统增加以太网通讯处理器、无线网桥,并将控制信号引入主控室,增添点式除尘控制画面等举措,顺利实现了远程集中控制。改造后,当启停设备时系统自动发出提示,便于人员及时操作,大幅降低了人员劳动强度,减少了除尘设备空载运行时间,预计年可节约电耗21.9万元。
优化系统 高效供料
据了解,在实际生产中,该单位高炉原料高架料仓给料机电机振幅需反复调整,因振幅调整区间有限,生产中无法满足高效供料需求。
针对这一问题,该单位电气技术人员通过重新设计优化原给料机控制系统线路、采用变频器驱动给料机电机等举措,实现了给料机远程变频操作控制。改造后,不仅人员操作简单方便,优化了控制方式,而且有效提升了振筛下料速度,为高炉“高效冶炼”提供了坚实供料保障。
()
|
陕公网安备 61058102000140号