二季度,能源管控中心聚焦降本增效目标任务,突出问题导向,注重精准发力,通过找准“靶点”、破除“难点”、打造“亮点”,将压缩空气节能创效工作做细做实、做出成效。
系统分析找准“靶点”
该单位针对降本增效目标任务成立攻关小组,通过查阅资料、对标对表,确定影响气体保供运行成本的重要因素。“靶向”发力开展工作,对公司各用户用气量数据统计分析,制定各用户用量标准模板并接入控制后台,通过监控用户用气瞬时用量情况,及时沟通调整,做好异常参数与现场问题排查。4-6月份,该单位共为用户优化参数12项。
在同一时段对全公司压缩空气管网及用气情况进行检查,共查出压差为0.05kpa的2处,0.03kpa的8处。通过分析,发现是由于用户增多,造成用气压力分布不均,经系统考虑科学调整后,空压系统放空压力和管网运行压力降低了0.02kpa,同时节约了空压运行费用。
精细管理破除“难点”
该单位现场检测空压机运行情况,对一、二、三期9台空压机进行效能测试,调整空压机运行模式,依据运行要求做到水泵、冷却塔、无损干燥系统匹配运行、指标最优。调整后,一期空压站低压电力系统的功率因数提高27%,实现了降低网损、高效节能,同时稳定了系统电压,延长了设备使用寿命,降低了设备维护费用。
5月份,该单位完成空压站干燥器节能改造验收,压缩空气品质稳定提升,吨钢压缩空气消耗量降低13.4%,每台无损干燥器每小时可减少1498m³的压缩空气损耗,同等工况下压缩空气送出量增加1500—2000m³/t左右,节能增效显著。
追求卓越打造“亮点”
该单位坚持“百尺竿头更进一步”的成本管理理念,6月份继续深挖空压成本。通过学习对标,科学制订空滤更换计划,降低机前吸气压力0.03kpa,并对空压机自动排水装置定期维保,降低设备自身损耗。在高温天气下,加强空压机油冷与水冷检查,对循环水温定时监测,以保持运行最佳状态。同时,在空压厂房安装轴流风机,增加室内空气对流,降低空压机室内环境温度3℃,从而降低空压机三级吸气温度,提高设备有效功率。6月份,空压电耗较5月份降低2%,日节省运行费用1万余元。
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