7月份,炼铁厂原料一区干部职工牢固树立长期过“紧日子”思想,两眼向内、深挖内潜,坚持从设备小技小改入手,深挖岗位降本增效潜能,助推公司打赢扭亏为盈攻坚战。
改造斗轮调节杆 节省费用
该单位原料取料机是为烧结机高效供应混匀矿的关键设备。在取料过程中,因部分混匀矿容易粘附在取料机斗轮拉杆上,轻则造成取料机料斗拉杆腐蚀变形,重则导致拉杆无法调节,制约生产安全顺行。
为解决这一问题,该单位设备维修人员经过现场讨论测量,结合备件型号、材质对比等,决定将以往钢制机加工拉杆螺栓更换为防锈材料拉杆螺栓。改造后,不仅降低了备件消耗量,取料机斗轮拉杆使用寿命延长两个月以上,而且提高了生产效率,保障了系统安全顺行,年可降低备件费用3.23万元。
巧加电磁出铁器 延长寿命
以往,该单位燃料破碎系统因早期设计缺陷,筛分系统无铁质杂物过滤装置,容易造成铁质杂物直接输送至下道工序,导致反击式锤破机锤头和四辊破碎机辊面磨损,降低了设备使用寿命。
针对以上情况,该单位技术人员通过在出料口给料机上加装一套移动型电磁除铁器,并定期进行检查清理等措施,保障了生产系统稳定顺行。改造后,降低了设备故障率,反击式锤破机锤头和四辊破碎机辊面使用寿命延长10%,年可降本6.3万元。
安装防冲刷装置 创造效益
据了解,该单位石粉破碎系统主要为烧结机生产提供烧结熔剂,其石粉振动筛为成品筛分的核心设备。以往生产中,因石粉原石在破碎机内腔高速旋转和碰撞,容易造成石粉破碎机壳体多处破损漏料。
为确保生产系统稳定顺行,该单位技术人员结合破碎机结构和实际生产情况,决定在破碎机壳体上部安装防冲刷装置。通过在壳体上部焊接圆弧钢板,并利用圆弧盛料装置收纳部分石粉等措施,彻底解决了破碎机壳体破损造成的生产、设备问题,延长了破碎机设备使用寿命,预计年可创效4.25万元。
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