近期,公司400㎡、450㎡烧结脱硫脱硝系统工艺优化工作顺利完成,经调试运行后节能效果显著,年可创效690余万元。
自公司打响“十大硬仗”以来,能源管控中心积极行动,主动探索研究实践,坚持培育科技创新团队,依托水、电、气、环保4个专业攻关小组,以“成本最低、经济效益最佳”为核心,推动技术创新转化为新质生产力。4月份,该单位以脱硫脱硝综合成本创效为试点,以脱硫脱硝电耗和煤气消耗为突破口,积极开展脱硫脱硝工艺优化攻关。经过前期周密策划、研究、论证,并与厂方技术人员深入交流,结合公司400㎡、450㎡烧结脱硫脱硝系统实际运行经验,对脱硫系统床层压降、引风机开度、循环风挡进行工艺优化,实现引风机电流下降,日均节电约2.5万千瓦时。协同催化剂厂方技术人员调整下降脱硝系统格栅温度,日均节约煤气约5万立方米。
瞄准目标自我加压,干字当头向难求成。此次脱硫脱硝工艺优化是同行业首次创新突破,不仅为降本增效工作增添了浓墨重彩的一笔,而且为公司打赢翻身仗交上了一份厚重的实干“答卷”。
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